在變壓器直流電阻測試中,會(huì)發(fā)現(xiàn)繞組的直流電阻值會(huì)不平衡,究其原因可分為人為因素、繞組結(jié)構(gòu)及材質(zhì)問題和變壓器自身缺陷三種情況。
一、人為因素主要包括儀器選擇不正確、測試方法不正確及測試要點(diǎn)未按規(guī)定執(zhí)行等,這些問題主要通過人員自身素質(zhì)的提高來解決。
繞組結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理和導(dǎo)體材質(zhì)不合格等因素也會(huì)引起直流電阻不平衡度超標(biāo)。
二、變壓器內(nèi)部結(jié)構(gòu)件鏈接不良
若繞組引線與導(dǎo)電桿或分接開關(guān)鏈接不,或套管將軍帽與導(dǎo)電桿接觸不良,將導(dǎo)致變壓器直流電阻不平衡度超標(biāo)。這種情況下一般表現(xiàn)為相應(yīng)相別的某檔或某幾檔的直流電阻值偏大。
解決此類問題的關(guān)鍵是提高安裝與檢修質(zhì)量,檢查各連接部位是否連接良好。此外,在運(yùn)行中,可通過紅外線測試和色譜分析儀得到的分析結(jié)果綜合判斷,及時(shí)查處故障位置,盡早處理。
三、變壓器繞組存在缺陷
繞組缺陷主要包括繞組與引線連接處虛焊、脫焊、繞組斷線、斷股及層間短路等。若繞組和引線連接處發(fā)生虛焊將造成電阻偏大,多股并聯(lián)的繞組有一兩股未焊接時(shí),一般電阻也偏大。三角形連接的繞組,若有一相斷線,則此相線間電阻為正常值的3倍,另兩個(gè)線間電阻為正常值的1.5倍。
當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生短路故障時(shí),易造成繞組斷股、匝間短路,因此當(dāng)變壓器收到短路電流沖擊后,應(yīng)及時(shí)測量器直流電阻,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)檢修;另外可利用色譜分析結(jié)果進(jìn)行綜合分析判斷。
四、有載分接開關(guān)故障
1.有載分接開關(guān)檔位指針移位:有載分接開關(guān)檔位指針位移也會(huì)導(dǎo)致變壓器直流電阻不平衡度超標(biāo),在變壓器出廠前進(jìn)行的有載分接開關(guān)試驗(yàn)中,有核對(duì)有載分接開關(guān)位置這一項(xiàng)內(nèi)容。此外,在有載分接開關(guān)大修后,也必須進(jìn)行核對(duì)。
正常情況下,有載分接開關(guān)各檔位的直流電阻值應(yīng)符合遞增或遞減的規(guī)律。如果不符合這個(gè)規(guī)律,且三相情況又相同,則可能是由于有載分接開關(guān)檔位指針位移引起的。對(duì)于分相切換檔位的有載分接開關(guān),這種不規(guī)律現(xiàn)象可能只發(fā)生在一相上,這就是有載分接開關(guān)的錯(cuò)位。
2.有載分接開關(guān)引線接錯(cuò):由于有載分接開關(guān)檔位較多,引線也較多,在出廠和檢修過程中,可能發(fā)生引線接錯(cuò)的情況。有載分接開關(guān)引線接錯(cuò)表現(xiàn)為接錯(cuò)的檔位直流電阻不平衡度超標(biāo),不符合遞增或遞減。
3.有載分接開關(guān)東京觸頭接觸不良:有載分接開關(guān)動(dòng)靜觸頭接觸不良的缺陷,在變壓器各類缺陷中所占比例多,主要表現(xiàn)為某檔或某幾檔的電阻值較大,直流電阻不平衡度偏高。其主要原因有觸頭被污染、電鍍層脫落及彈簧壓力不足等。有載分接開關(guān)觸頭接觸點(diǎn)壓力不足將導(dǎo)致觸頭表面鍍層材料氧化,進(jìn)而引發(fā)觸頭接觸不良。這種情況在運(yùn)行時(shí)間長的變壓器中為多見。
對(duì)于新裝的又在分接開關(guān),主觸頭上可能存在未清除的油膜。運(yùn)行時(shí)間較久又長期未動(dòng)作的有載分接開關(guān),其觸頭表面多有一層氧化膜或油膜。氧化膜和油膜的存在,使得分接開關(guān)的觸頭接觸電阻增大,造成直流電阻不平衡度超標(biāo)。主要表現(xiàn)為數(shù)據(jù)雜亂無章,分散性較大,無規(guī)律可循。
需要注意的是,對(duì)于有載分接開關(guān)選擇器,其觸頭之間的接觸是摩擦式的,因此可采用有載分接開關(guān)的切換開關(guān)動(dòng)作來清楚動(dòng)靜觸頭表面的氧化膜和油膜;而對(duì)于切換開關(guān),由于動(dòng)靜觸頭之間的接觸是對(duì)開式的,分接開關(guān)動(dòng)作時(shí),觸頭表面沒有摩擦現(xiàn)象,因此只能通過吊芯檢查來處理觸頭表面的污 。
變壓器節(jié)能有四種措施可供選擇:降低空載損耗、降低負(fù)載損耗、降低其他部件、利用工作機(jī)械的工作特性降低損耗。
一、降低空載損耗
(1)采用性能優(yōu)良的硅鋼片或非晶合金片和階梯接縫。
(2)改進(jìn)鐵心結(jié)構(gòu)和工藝,降低工藝系數(shù)。
(3)不疊上鐵軛、硅鋼片不涂漆處理,剪切毛刺控制在0.02mm一下。
二、降低負(fù)載損耗
(1)采用比電解銅導(dǎo)電率高的無氧銅桿拉拔的導(dǎo)線,提高導(dǎo)電系數(shù)。
(2)適當(dāng)降低電流密度,改善絕緣結(jié)構(gòu),采用半油道、預(yù)制絕緣件、繞組完全換位、繞組整體套裝、自粘線、自粘紙,縮小絕緣體積,提高繞組填充系數(shù),減小繞組尺寸,采用優(yōu)化設(shè)計(jì)。
三、降低其他部件損耗
(1)改進(jìn)鐵心結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)中控制繞組漏磁通,調(diào)整安匝平衡,以降低油箱等結(jié)構(gòu)件的雜散損耗。
(2)用波紋油箱、片式散熱器、熱管代替管式散熱器,用新型結(jié)構(gòu)散熱器代替老式散熱器,提高散熱效率。
(3)采用強(qiáng)化塑料風(fēng)扇,提高效率,降低噪聲。
(4)采用磁屏蔽或電屏蔽降低油箱散雜損耗,使用非磁材料作捆扎件或磁通分隔件減少雜散損耗。
四、利用工作機(jī)械的工作特性降低損耗
如果容量隨著變壓器負(fù)載大小同步改變,消除或減少“大馬拉小車”現(xiàn)象,就能降低損耗。由于負(fù)載的變化,使工作機(jī)械的電壓忽高忽低,很多時(shí)候使機(jī)械脫離了高效工作區(qū)。如果電壓隨著負(fù)載的變化而調(diào)整,使工作機(jī)械始終保持在最高效率附近,盡量保持三相電流平衡,消除或減小諧波,就能使能耗降低。
按照上述四種措施可生產(chǎn)出通過改進(jìn)材質(zhì)、部件結(jié)構(gòu)、工作原理和采用其他方法節(jié)能共4類20多種變壓器類產(chǎn)品。如措施組合,節(jié)能會(huì)更多。
干式試驗(yàn)變壓器是采用了線圈環(huán)氧真空澆注成型,及CD型鐵芯的新工藝、新材料。與其同容量,同電壓的油侵式試驗(yàn)變壓器相比,具有重量輕、體積小、造型美觀、性能穩(wěn)定、使用攜帶方便、無滲漏油等優(yōu)點(diǎn)。并有效地削弱了漏磁提高了絕緣強(qiáng)度和抗?jié)衲芰?。特別適用于電力系統(tǒng)及各電力用戶在現(xiàn)場檢測各種電氣設(shè)備的絕緣性能,直流耐壓及泄漏電流試驗(yàn)。是替代目前笨重的油侵式變壓器的產(chǎn)品。
1.使用前,必須詳細(xì)閱讀變壓器的使用說明書和與之配套的控制箱(臺(tái))的說明書。根據(jù)說明書接好連接線,接地線應(yīng)良好接地。
2.干式變壓器控制箱(臺(tái))的電源分別為交流220V 、380V兩種,經(jīng)調(diào)壓器輸出到變壓器的低壓側(cè)輸入端。經(jīng)過變比輸出連續(xù)可調(diào)至額定電壓值。
3.從干式試驗(yàn)變壓器的安全和高壓試驗(yàn)的嚴(yán)謹(jǐn)性來考慮,避免設(shè)備或試品受到破壞。
成套設(shè)備包括:高壓試驗(yàn)變壓器、變壓器控制箱(臺(tái))、分壓器、球隙保護(hù)器、放電棒、高壓油杯、高壓硅堆(直流試驗(yàn)用)、數(shù)顯微安表(直流試驗(yàn)用)。
4.當(dāng)做直流耐壓或泄漏電流試驗(yàn)時(shí),可先將高壓硅堆、微安表、旋在高壓試驗(yàn)變壓器的高壓輸出端上,然后逐漸升壓,即可進(jìn)行直流試驗(yàn)。
5.當(dāng)兩臺(tái)試驗(yàn)變壓器作串級(jí)連接時(shí)(原理圖如下),第Ⅰ臺(tái)和第Ⅱ臺(tái)的額定輸出電壓相等,其容量之比為2 :1,第Ⅱ臺(tái)變壓器必須放置在絕緣支架上,以保證對(duì)地絕緣。串接時(shí)要注意變壓器上的標(biāo)記,使極性連接正確,以保證輸出預(yù)定的電壓,否則,輸出電壓為零。
注:
① 若A、B接反。會(huì)造成高壓輸出為零(T1+T2=0),將A、B換位即可。
?、?T2試變底盤,必須與絕緣支架的托盤聯(lián)接。
干式試驗(yàn)變壓器嚴(yán)格執(zhí)行國家質(zhì)檢總局規(guī)定細(xì)則,按照電力部門和技術(shù)監(jiān)督局的標(biāo)準(zhǔn),確保產(chǎn)品安全。