一、主機電源不亮,設(shè)備不能上下移動怎么辦? 【排除方法】 a、檢查接入設(shè)備的電源線路是否連接正常; b、檢查急停開關(guān)是否處于擰起狀態(tài); c、檢查接入試驗機的電源電壓是否正常; d、檢查機器插座上的保險是否燒斷,請取出備用保險絲安裝即可。 二、主機電源有電,設(shè)備不能上下移動怎么辦? 【排除方法】 a、檢查機器上按鈕是否能導(dǎo)通,限位開關(guān)是否能已經(jīng)限位,可以將機器關(guān)機15S以后設(shè)備還無法移動,因為主機開機需要自檢,大概需要15S時間; b、檢查上下限位是否再恰當(dāng)?shù)奈恢?,有一定的運行空間;檢查接入試驗機的電源電壓是否正常。 三、位移不顯示怎么回事? 位移不顯示的試驗機主板和線路故障,處理方法檢查拉力機位移傳感器編碼器的聯(lián)接線接觸是否良好,可以對位移傳感器編碼器的接頭重新插拔一下如果沒有解決有可能是拉力機主板已損壞。 四、計算機軟件聯(lián)機后出現(xiàn)提示框信息顯示超載是什么情況? 安全網(wǎng)拉力試驗機力值不顯示的拉力機主板和線路故障,處理方法檢查拉力機傳感器的聯(lián)接線接觸是否良好,可以對傳感器的接頭重新插拔一下如果沒有解決有可能是拉力機主板已損壞。 備注:觀察傳器感是否有損壞?它損壞原因有:1、傳感自然老化壽命已到;2、人為損壞使傳感器過載或不小心在測試中傳感器與下夾具撞擊到了一塊。處理方法更換傳感器。 五、拉伸強力檢測力量不準(zhǔn)會出現(xiàn)什么情況? 傳感器沒有校正或沒有校正好需要再次校正,可以通過聯(lián)系我們測控自己用砝碼校正或請計量局校正。 小平房端子的夾具可能不穩(wěn)固有摩擦力產(chǎn)生從而影響實驗結(jié)果。 可以更接夾具,調(diào)整夾具來解決可能是拉力機傳感器負(fù)荷很大不能準(zhǔn)確測出小負(fù)荷的端子力,可以更換更小的傳感器來解決。
拉力試驗機測驗成果有時會出現(xiàn)差錯,這種差錯的出現(xiàn)對大負(fù)荷丈量的影響相對較小,但是對小負(fù)荷丈量的影響是很大的。怎樣處理拉力試驗機測驗成果差錯呢?誤差解析:可能有兩個方面的緣由。一是主機誤差,二是測力計誤差。主機誤差形成的差錯在主機因為裝置不水平常,將會使作業(yè)活塞和作業(yè)油缸壁發(fā)生摩擦力,然后發(fā)生差錯。通常表現(xiàn)為正差,而且跟著載荷的添加,發(fā)生的差錯逐步較小 。 測力計誤差形成的差錯當(dāng)測力計裝置不水平常,將會使擺軸軸承之間發(fā)生摩擦力,通常變現(xiàn)為負(fù)差。 差錯處理辦法:首要查看試驗機裝置是不是水平,對主機用框式水平尺在作業(yè)油缸(或立柱)外圈彼此筆直的兩個方向找平。 下面詳細(xì)介紹下電子拉力試驗機顯現(xiàn)值差錯怎樣調(diào)整: 電子拉力試驗機顯現(xiàn)值差錯可依照以下方式調(diào)整: 電子拉力試驗機顯現(xiàn)值正差錯超差:在承認(rèn)儀器裝置水平度契合規(guī)程要求后,首要要查看作業(yè)的摩擦力是不是過大,如果是,應(yīng)調(diào)整導(dǎo)輪空隙,消除摩擦力,必要時清潔作業(yè)油缸,如掃除摩擦力影響后依然存在正差,則應(yīng)將測力wucha (讀數(shù)組織)中的擺桿與推板連接軸套的緊固螺釘松開,將推板向內(nèi)側(cè)調(diào)整,固緊緊固螺釘后,由小度盤逐級檢定,重復(fù)數(shù)次,直至檢定合格,如果小度盤合格而大、中度盤仍超差時,應(yīng)適當(dāng)添加B鉈及C鉈的重量,直至檢定合格。電子拉力試驗機顯現(xiàn)值差錯在度盤上出現(xiàn)“前正后負(fù)”或“前負(fù)后正”且單個點超差:此時應(yīng)改動推板與齒桿頭接觸面的視點,該接觸面通常是用一塊平坦的鋼片經(jīng)過上下兩個螺釘固定在推板外表,調(diào)整辦法是將兩個螺釘松開,用銅皮或許其他輕薄的金屬片墊在鋼片與推板之間的上側(cè)或下側(cè)(只能墊在一側(cè)),借以改動視點,重復(fù)檢定調(diào)整后直至合格。電子拉力試驗機顯現(xiàn)值負(fù)差錯超差:應(yīng)首要查看測力活塞是不是裝置正確,摩擦力是不是過大,掃除此緣由后,將推板向外側(cè)調(diào)整,將小度盤調(diào)整合格,如大、中度盤仍超差,應(yīng)適當(dāng)減輕B鉈及C鉈的重量,直至檢定合格。
在試驗過程中,精度一直是用戶所關(guān)心的,一個試驗的成功與否,也與試驗機的精度息息相關(guān),下面總結(jié)了五點影響精度的因素。 1、力值傳感器 傳感器的好壞決定了試驗機的精度和測力穩(wěn)定性,目前市場上的拉力機用傳感器小力值一般用S型傳感器,大力值一般用輪輻式傳感器。如果應(yīng)變片精度不高或固定應(yīng)變片用的膠抗老化能力不好,再或者傳感器的材料不好都將影響傳感器的精度和使用壽命,從而影響試驗機的精度。 2、測控系統(tǒng) 目前市場上大部分電子萬能拉力試驗機的測控系統(tǒng)采用的是8位的單片機控制,采樣速率低,且抗干擾能力差。因此,使用專業(yè)的測控系統(tǒng)可以有效的提高試驗結(jié)果的精度。 3、驅(qū)動傳感器運動的部件滾珠絲杠 絲桿如果有間隙的話將來做出的試驗數(shù)據(jù),將直接影響試驗的最大變形和斷后伸長率。目前市場上的拉力機有的絲桿是用T形普通絲桿,這樣的話一是間隙比較大,二是磨擦力比較大使用壽命短。 4、傳動系統(tǒng) 目前市場上的拉力試驗機傳動系統(tǒng)有的采用減速機,有的采用普通皮帶,這兩種傳動方式的主要弊端:前種需要定期加潤滑油,后種則保證不了傳動的同步性影響試驗結(jié)果。 5、動力源——馬達(dá) 目前市場上有的拉力機采用普通三相電機或變頻電機,這種電機采用模擬信號控制,控制反應(yīng)慢,定位不準(zhǔn)確。影響拉力試驗機精度的幾大因素